您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

完善计量检测体系 提高企业经济效益

完善计量检测体系 提高企业经济效益
易必海
  随着我国经济体制改革的逐步深化,面对日益激烈的市场竞争,完善计量检测体系在企业中对提高产品质量,节约能源,降低 消耗等方面起着越来越重要的作用,直接或间接影响企业产品质量和经济效益的提高。我厂于1999年开始实施 GB/T 19022.1(ISO10012-1)标准,开展“企业完善计量检测体系”确认工作,经过一年有效地运作,取得了国家质量技术监督局颁发的企业完善计量检测体系合格证书”。据初步 统计此期间本厂节水8.6万吨,节电7万kw•h,节变压器油 30t,合计节约资金20.5万元,变压器原材料消耗每kVA降低1.3 元,一年降耗约35万元,取得了较好的经济效益。笔者将本厂开展计量确认工作的具体做法主要 阐述如下:
  一、领导重视,强化管理
  完善企业计量检测体系,领导重视是前提。1999年本厂领导把计量工作摆到重要位置,全厂自上而下加强管理,形成以主管厂长为主任,质计科长为主管,各级相关职能科室和车间一把手为委员的计量管理委员会,加大力度统管企业计量工作。
  二、学习培训,宣传教育
  贯标认证必须自上而下进行分层次培训。除领导先行一步外,管理层,特别是贯标认证工作班子必须吃透标准的内容、实质和 具体的做法,对操作层进行必要的动员,引起全厂职工的重视和关心,为下一步全面调研制定各类计量体系文件及计量体系的运 行做好准备。
  本厂除先后派遣10人次到上级部门组织的贯标认证培训学习外,还先后举办了管理层培训班,骨干培训班,内审员培训班, 聘请广西计量认证咨询中心的专家到厂里讲课,再由骨干当老师对全厂职工进行培训教育,举办了贯标认证知识竞赛。通过培训 学习,不但系统地掌握了计量体系和计量认证方面知识,而且学会了选择计量体系要素和编制计量文件的方法。
  我们在抓好学习培训的同时,为了使全厂职工对计量标准的认识,还利用一个月时间开展了对GB/T 19022.1(ISO10012-1)标准宣传月活动。利用广播、闭路电视、黑板报等多种形式,广泛宣传贯彻标准对提高企业产品质量,降低成本和提高企业经济效益的好处,充分提高职工对完善计量检测体系的必要性和重要性的认识,以达到体系的有效运行。
  三、实行分级负责制度,完善 计量检测体系
  我厂结合企业实际,从计量工作的层次性和管理有效性考虑,寻求合理的管理模式。为此本厂进一步强化了计量工作分级管 理责任制,全厂计量工作分厂、车间和科室二级,实行分级负责,归口管理。生产车间和试验室要管好、用好、维护好厂区域内各级物料、能源计量仪表,重点抓好装置计量;厂的计量部门重点抓好厂级计量;各单位按三级管理的要求,完善计量管理网络,按计量工作的任务和要求设置机构和配备人员,要求责任到人,职责明确,并采取计量工作质量与奖金挂钩的管理办法,实行谁出计量事故扣罚谁的奖金的管理方法,从而有效地推动了计量确认工作的开展。
  为了完善计量检测体系,本厂首先狠抓《计量手册》和《程序文件》的修订,重点抓了40个计量点的完善工作,按《计量手册》 组织内审员对二级单位进行内部审核。用不合格报告将不合格项反馈到有关单位,要求限期整改,并指定内审员对整改情况进行跟踪检查; 通过检查督促、调研、指导服务的过程,本厂对各单位计量工作提出指导意见,并提供技术支持。通过计量点的完善,本厂效益明显。例如,我厂共有用电设备6300kw,长期以来用电吃大锅饭,各单位、个人想用多少就用多少,随接随用局面混乱,存在着严重的浪费现象,为了降低产品用电单耗,从1999年开始抓电能计量工作。首先调整了全厂用电线路,对各车间实行分线装表,完善计量手段,加强电能计量管理后,一年共节电7万kw•h;一车间的酸洗班在除锈配料中,完善计量手段,投料配比准确,保证反应质量,硫酸单耗降低了8%,装置效率大为提高,据初步统计,一年可降耗10 万元;在变压器的质量方面,以往因测量设备精度较低,性能试验数据不够准确,产品一次试验合格率仅为86.5%。1999年本厂通过执行标准,对精度差的性能试验测量设备进行了全面更换,提高了试验的准确度,变压器一次试验合格率提高到99.6%,为产品质量提供了更好的技术保证。挽回因计量不准造成产品返工的原材料损失约15万元。
  为了完善计量检测体系,本厂进一步加强计量器具全过程的动态管理,制定了《计量器具全过程动态管理办法》,对计量器具从设计、选点、选型、选商、验收、入库、检定/标准、使用、流转、维修和报废各个环节的监控都给予了明确,各二级单位用微机和CMMS软件对计量器具实行动态管理。厂计量室与设计机动、计划、采购部门加强沟通,共同把好零购、报废更新、技改技措的计量器具申购关,为保证新购器具具有高的性能价格比起到了积极作用。据计量室的不完全统计,1999年本厂仅在验收把关中就杜绝了不合格器具30台(件),避免企业损失10.3万元。
  由于我们较好地实施GB/T 19022.1(ISO10012-1)标准,完善企业计量检测体系,使我厂1999年产值达到 1515万元,实现利润47.08万元,分别比上年增长68.34%、16.93%。产品行销全国,被用户誉为质量信得过单位,1999年本厂被广西水利厅授予“经营目标责任制先进集体”称号,经济效益比上年有了大幅度的提高。
  事实证明,企业参与市场竞争和集约化生产,必须提高计量检测水平。加强计量管理,完善计量检测体系,用准确可靠的测量 数据来控制生产,指导经营,把做好计量工作转化当做企业的自觉追求,才能促进经济的增长。使企业取得较好的效益。

转自:http://zjlbbs.5d6d.com/viewthr ... 253D1
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

mbr (威望:3) (辽宁 大连) 机械制造 工程师

赞同来自:

楼主辛苦了 感谢你为我们大家带来这么多知识

1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

肖瘦
肖瘦

本人来自江西,希望朋友们多多交流,互相学习,共同走向成功。

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>