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改善:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

改善:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

笔者多年前曾经任GE塑料部加拿大厂的精益经理,主要负责工程塑料部门的流程改善。

这是一个200多人老厂,除了主营业务工程塑料外,工厂内还有条很小的生产线,生产高附加值的手机用薄膜。

正是这条薄膜的线上的熔融泵,在过去的一年多来,成了总经理的头疼事。熔融泵不断有深褐色的塑料胶体漏出,怎么调整都无济于事,最大的问题在于薄膜上不断产生黑色的斑点,产率很低,一直徘徊在45%左右。

总经理在我上任一个月后的把这个皮球踢给了我。他觉得这个只有Joe能搞定了。事实上笔者从来没有接触过这种泵,对此一窍不通。而且薄膜部不属于我的部门范畴,他们有自己的工艺工程师和维修部门,但既然老板开口,也只有捡起了这个球。

笔者马上联系薄膜部工艺工程师SAM,进行现场勘查。SAM面无表情地带我来现场。现场很简单,只看到深褐色的塑料从熔融泵两边不断泄漏,慢慢的。我简单测了一下,大概每小时50毫升左右。问了几个工人,了解到了一些他们在开机时调整机器压力的步骤和产率。所得信息有限。笔者决心弄个明白。

笔者所在办公室离薄膜部不远,每天大概进出办公室有上百次,每次进出笔者都尽量到薄膜部去看一下熔融泵,把现状记录下来。也经常约好SAM去看,但经常见不到他的人影。几天以后,笔者经过分析现有资料觉得这应该是泵本身的问题,而跟生产/工艺/过程调节不太相关,于是决心看看泵的结构和安装。但此泵不是经常换,大概一个月才拆下清洗重新安装一次。

终于等到那一天了,维修部门周五拆了下来,却告诉我周日晚上才会清洁和重新安装,方便周一生产。尽管是在周日晚上,但这是一个难得的机会,笔者欣然答应了。同时也约了SAM,希望一起去看,但SAM拒绝了。

周日晚上11点我开车一小时准时回到工厂,仔细观察了清洁的过程和泵的组装。笔者很惊奇地发现,泵装错了!导致本来应该回流到腔里的熔体滞留在泵体两侧,根本出不去!正是这高压和高温,导致了塑料的渗漏和降解!那个“泵大师”还不相信装错了,他说“我装了一年多了,都是这么装的!”

主要原因找到了,其他的问题很快迎刃而解了。当笔者把这个原因告诉老板时,老板沉默了良久,说:“没有人,包括工艺工程师,包括维修部经理,包括我自己在内去安装现场看过!相对于你,来自亚洲背景的工程师,北美工程师呆在办公室里电脑前的时间太多了!”

是啊,改善,绝不是停留在口头上夸夸其谈的,也不是停留在电脑里分析的。改善的真正力量,来自于对现场深刻的观察和体会,来自于深入一线的切身参与,来自于自己双手的汗水和油污!

仅以陆游七绝《冬夜读书示子聿》共勉:
古人学问无遗力,少壮工夫老始成。 纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

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发起人

Joewang
Joewang

GE六西格码资深黑带, 美国质量协会(ASQ)资深六西格玛黑带。曾在GE担任六西格玛黑带和区域经理等多年,在生产运营、物流采购、销售管理、精益六西格玛管理实施方面有着非常丰富的实战经验。现居多伦多。

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  • 发布时间: 2010-06-03 05:10
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