2012-11-02
主题:
空五5线在生产以上订单时,班组反馈电机支架组件(厂家:华德力 编码:0170320801)来料不良,存在以下问题:(1)电机孔未冲,(2)毛刺严重,其技术要求为不得高于0.1MM,实际远远超标
8D报告
主要缺陷:装配不良
改善措施报告
次要缺陷:影响格力装配
发起日期:
2012年11月1日
回复日期:
2012年10月2日
预期完成日期:
2012年11月2日
发起人:
朱(文瑞)工
影响程度:
影响格力装配
回复人:
赖 贤 军
责任单位: 珠海华德力电气有限公司
8D报告格式
D-1
参与分析成员:
质控:赖贤军 易敏 生产:毛(经理) 工艺:王峰
D-2
问题描述:
空五5线在生产以上订单时,班组反馈电机支架组件(厂家:华德力 编码:0170320801)来料不良,存在以下问题:(1)电机孔未冲,见图3;(2)毛刺严重,其技术要求为不得高于0.1MM,实际远远超标,见图1、2、4。无论是对产品质量还是员工人身安全都造成重大威胁(过线孔毛刺易割破电机线;周边毛刺已划破员工手指)。一款电机支架存在3个问题,折边有毛刺、装电机处有一个孔未冲开、过线U型槽叠边不良。
1.产品电机孔未冲开,从图片上可以看出很明显是漏工序,主要原因是在生产过程中未控制好,据现场查看分析,在生产此产品M3工序时,由于现场剩下30几个尾料,生产完M3工序的产品和未生产的产品存放在同一卡板上,导致产品混料,在生产M4工序时操作工未确认,导致产品漏工序。
2.产品有 毛刺严重,其技术要求为不得高于0.1MM,实际远远超标,产品原材料切边有严重的锯齿状,由于在开料的时候材料未修边,在生产过程中质检员未按图纸要求检验,导致不良品流出。
- 过线U型槽叠边不良,经现场确认分析,是材料在剪板时尺寸有偏差,导致产品在叠边工序时材料缺料叠边不良。
D-3
短期临时对策:
1、接规司反馈,我司质控部马上安排质检员去仓库查看库存的产品,在全检过程中发现确实产品切边锯齿状,其他两个问题在全检是没有此情况,我司现有库存有:01703098:346 ;0170309801:1747件,已全部全检完,锯齿状的产品,全部进行返修打磨处理。
2.货场在库存产品的追溯,货场50电机支架也按此要求进行 全检返修处理。
3.车间半成品及返修区的半成品,彻底对车间所有50电机支架的所有款式,进行全检返修处理。现已处理完。
D-4
根本原因:
1.整体分析还是公司全体人员质量意识不够,未重视质量及质量异常给公司带来的损失;
2.质检员在生产过程中,未按要求去检测确认产品的状态,出货检的质检员未对出货的产品进行依图纸确认,直接导致不良品流出。
3.开料生产过程中,开料员未对所开出来的料进行外观自检和尺寸确认,导致材料有尺寸偏差及切边锯齿状。
D-5
长期对策:
- 首先我司质控部意识到,要提高管理人员及操作员的质量意识,我司在此星期会组织一次质量意识培训课,主要对质量的了解,做好质量对公司的利益及我司近期的质量情况进行分析,各部门需要整改的内容。
- 在以后生产过程中,我司质控部将严格按图纸要求进行检验,将同一型号不同款的产品进行隔离,且做好相应的标识。
- 在生产过程中,上下工序生产时严格禁止,操作员在同一卡板上存放两个工序的产品,或两款型号不同的产品,存放在车间的半成品必须要有相关的标识,防止产品在周转时混料或漏工序的现象发生。
- 开料生产过程中,在以后生产时开料员必须将有锯齿状的材料进行修边处理;在生产过程中开料员;班长;质检员必须严格按自检;巡检的要求对产品进行尺寸测量确认。
D-6
执行质控:赖贤军 生产:毛经理 工艺:王峰
执行日期:2012年11月2日
D-7
预防措施:
在生产50电机支架时,生产车间不允许有两款不同型号的产品进行生产,必须将一款生产完 清理后才允许生产另一款。
生产此产品时生产部 质控部 要严格控制,必须要按以上作业指导进行作业。有异常时,及时纠正方法。
D-8
标准化:
质控质检作业标准书 ■生产冲压作业指导书 检验检查表
■培训记录 其他
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