8D报告
主题:
珠海格力反馈 01171214 冷凝器右边板来货通孔孔径偏小,且毛刺过大,有割管隐患
8D报告
主要缺陷:
改善措施报告
次要缺陷:
发起日期:
2012年2月8日
回复日期:
2012年2月9日
预期完成日期:
2012年2月9日
发起人:
*(工
影响程度:
有割管隐患
制作人:
***
责任公司:
******五金制品有限公司
8D报告格式
D-1
参与分析成员:
工程: 生产: 品质:***
D-2
问题描述:
01171214 冷凝器右边板来货通孔孔径偏小,且毛刺过大,有割管隐患
接贵公司反馈,我司马上对该产品库存进行确认,查看是否有孔毛刺存在,孔径是否可以通过塞规,确认结果是:我司该产品确实有毛刺存在 但是是轻微的毛刺
- 我司还对该产品的模具进行试模确认,在频繁的生产过程中模具磨损也有影响,发现该产品落料下模刀口崩有见异常.
- 由于该模时贵司在2009-12-9调入我司,在频繁的生产过程中,模具下模刀口经常崩掉,修模次数频繁 平均每生产一批都要维修2次以上,模具下模块质量不行
- 在生产首检和巡检时,质检员未按图纸要求进行检验,未发现孔毛刺大的现象。
D-3
短期临时对策:
1、根据贵司反馈的信息,我司马上清查该批产品库存并彻底隔离(待检返修区),同时也对货场该产品库存进行隔离并仔细全检;我司现有库存67724件 无法返修 请贵司工艺确认 将我司的库存消耗完!
2、马上召集相关责任部门及人员进行分析总结,查找原因并制定相应的纠正预防措施,同时按公司《质量管理条例》对相关责任人员进行教育培训。
3.我司在2012年2月9日早上,马上对该模具进行维修,下模进行补焊研磨。
执行日期:2012. 2. 10
D-4
根本原因:
- 在生产过程中模具下模崩,生产操作员未发现异常.
- 质检员未按正确的检验作业标准书对产品进行检验(对照图纸).
- 贵司提供的模具质量不好。
D-5
长期对策:
1、生产操作员必须严格按照作业手顺进行作业,在生产到30-60件时必须对产品进行自检,确保产品质量稳定;
2、即日起每天质检员必须严格按作业标准书对产品进行检验;严格按图纸要求进行首检 巡检 同时完善各质量控制环节,为贵司提供更加优质的产品。
3、对于模具,我司已经按要求进行了整改,且整改后的模具生产出来的产品可以达到图纸的要求。
D-6
执行
工程: 生产: 质控:
执行日期: 2012.2.9
D-7
预防措施:
1、我司定期对模具进行保养检修,对精度不够不稳定的模具严禁生产;
2、员工在生产过程中发现模具不稳定时必须及时通知班组长处理.
3.质检员必须严格按正确的作业指导书作业
4.望贵司在提供模具给我司时能提供质量较好的模具给我司生产,这样可以保证为贵司提供更加优质的产品。
D- 8
标准化:
质控质检作业标准书 ■生产冲压作业指导书
□图纸 检验检查表
■培训记录 其他
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