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【征文:我的质量路】现场质量改善

说来惭愧,毕业后工作了5年,之前一直从事文职,由于此职位可替代性太高,业务技能要求升级太快,跟不上其后跟,于是决心转行。
正式任职质量部还没有一年,主要是现场质量分析与改善,由于是新人,一切都是那么有意思,开始深入到模具、产品,上了论坛后知道了质量人必备的几大武器,如七大手法、五大工具、统计学、质量体系等,无不被吸引了恨不能一下子都想弄明白,成为高手,于是天天坚持上论坛,拼命回贴挣钱,感觉什么资料都是好东东,疯狂的下载,忙得不亦乐乎,结果是电脑内存急速下降,好些资料放那没动过,回过头来才知道资料下载后是用来学习消化的,下载到了电脑也并不等是自己的,于是开始潜下心来默默地啃。
听过一句很了不起的话,“精通的目的全在于应用”,要达到精通,得不断的学习与运用。
老大经常提的一句话,“想要改善须先弄清楚`三现主义'” ,即现场、现实、现物,通俗点讲就是,第一时间到达事发地点,拿到不良品,了解事实真相。由于不直接对口现场检验,所以消息来源相对滞后,往往事情发生后的第二天才知道,在不了解当时的作业员、作业方法、工装模具状况的情况下,得出的对策往往有拍脑袋嫌疑。
往往这个时候老大要求做再现试验,就是根据假想,把自己置于当时的作业员及环境下,按照推理将不良品重新展示出来。7月底生产线发生一次重大质量事故,一零件(再此简称为①)整批拉延开裂,经查,首件暗裂,由于检验员疏忽(由于是浅度拉延,无类似过往不良),导致误判合格,等到此批799件01序做完,02序生产时被作业员发现,检验员往前一追溯,吓得不敢作声。副总、质量部长、生产部长、质量工程师、生产班长、各技术员一起参与事故调查,凭以往经验,往往一直供货的老零件开裂可能是材料用错,延伸率不够引起,赶紧截取试片送去试验,结果出来还得三天后,内部开始从其他方面深入,分析开裂排开材料这一因素后还与气垫压力大小有关,开始着手调查工艺参数,生产日报表显示,在生产①零件前的②零件气垫压力为7Mpa,由此初步推出可能为调试工在卸②模具后装①模具未按工艺调整参数,②的压力为7Mpa,①的压力为4Mpa,马上进行再现试验,结果按7MPA试出的零件状态与之前不良件一样,按照工艺调到4MPA,状态OK,无破裂,当下立即采取整改措施,A调试工日报表追加重要参数确认项;B将重要工艺参数写在首件上给检验员,判定OK后签发首件样板;当然,在此次事件当中,该检验员也受到教育(做检验员上十年,凭经验做事,业务技能很强)。
三天后,材料检验结果出来,显示正常,整改措施依原议定的方案执行。
有些原因分析不一定当下就有结果,有时需要在生产过程中跟踪、观察才可以找到,有些甚至找到的结果压根就不是真正的主因,背后还另有其因,总之,不管事物如何变化,将会一如既往地利用所学知识,像猎犬一样沿着气味、声音向前,探寻不止。

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  • 发布时间: 2011-09-22 16:52
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