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2011/6/28--总结与明日安排

1:也不知道是不是检讨的对策有了成效,最近给B客户出的产品,客户检验的异色点的不良率又回到了之前的水平。
6/25日检讨.持续跟踪对策的执行效果.
2:今天分厂打电话过来,抱怨我们出过去的2颗产品连续生产三次,三次均被新客户C批退.
此两颗料都是直接量产的,生产时工程未提供样品卡,只是说生产就好了,没什么问题。现在遭到客户连续三批判退,每次批退的不良原因都不一样。公司大boss还亲自打电话过来询问这件事。责怪厂内制程管控不利.
改善对策:加强与工程的沟通,下次量产时一定要工程提供样品(临时的也可以)。建议:直接量产产品必须有工程负责人员亲自过来与品保确认首件.
3:A客户抱怨产品左右错位,此颗产品5月初被客户投诉上下错位.
执行对策:产线最后一次生产留样测量尺寸数据,样品卡量测实际数据(确认为机台实际生产产品不良,样品卡OK),要求模修修模,库存做清理(暂时冻结出货)待与客户协商.(出货时外箱做标示,回复客人修模完成日期)
4:D客户抱怨新旧料混料,要求补料(新旧料统一退回厂内,待挑选or报废).
执行对策:家里无旧库存,每次出新品时外箱标签都有标示的。怀疑为A家旧的外包厂内的库存混料导致)
5:体系稽核报告的回复(很多项公司都没有执行或没有相关规定文件)无奈.
6:明天E客户过来确认产品.(需明日要求品保提供色差值)
go to sleeping.

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  • 发布时间: 2011-06-29 00:15
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