您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

9月29日质量工作总结

今天异常状况非常之多,忙于到处去补漏。身心疲惫。
一、一早客户反应组合仪表罩的A面有漏喷。
临时措施方法:1、派人去客户处挑选不合品,如能现场返修就及时处理;2、安排内部库房的此产品的挑选看有无此现 象,做出及时的判定并通知制造部门处理。
原因分析:1、检验现场光线不足;2、检验节拍跟不上慌乱漏检;3、生产班组对此产品没有自检。
后续措施:1、将此典型缺陷展示现场,对检验员进行培训,2、将此信息传递生产班组,防范于前。
二、另一客户反应车门扶手表面颗粒、划伤多。
临时措施:1、出货时100%全检,2、派人去客户处挑选不合格品;
原因分析:1、生产时油漆表面未干透便装箱;2、装配人员操作不当;3、出库时未抽检。
后续措施:1、对生产车门扶手做出质量信息通知——下线产品需放置4小时后才能装箱;2、对质检员培训--检查产品的油漆干燥度;3、制定质量考核制度,提高大家的工作质量责任心。
三、气囊盖板有色差。
临时措施:1、派人去现场挑确认,挑选;2、安排内部库房的此产品的挑选看有无此现象,做出及时的判定;
原因分析:1、标准色板失效;2、对颜色控制意识差;
后续措施:1、重新制定标准色板;2、加强颜色控制;3、将本体入置生产现场用来校对。
内部质量控制严重失控 !针对每一个产品进行清理,列出缺陷分析, 个个击破!

16 个评论

游客无法查看评论和回复, 请先登录注册

发起人

推荐文章

文章状态

  • 发布时间: 2010-09-29 20:39
  • 浏览: 1905
  • 评论: 16
  • 赞: 0