您还没有绑定微信,更多功能请点击绑定

【征文:我参与的改善项目】——9+1+2生产模式的建立

本帖最后由 ccsspp454 于 2011-10-25 12:54 编辑

**

序言:
话说2009年来到饮料公司后,面对公司亏损三年的现状,我通过一系列措施保证产品质量得到提高,赢得了客户的信任后,面临的又一个难题是产量不高。每班只能生产500多箱产品,为了不增加公司的额外经济负担。我只能从优化生产工艺着手,提高单位生产时间的效率。

过程:
经过我认真分析后,统一的上下班时间虽说对大家来说时间是公平的,但严重的影响了生产效率。为此我提出了“9+1+2”的上班模式。即普通员工都是早上8点上班,下午5点下班(上班时间9小时,此为9);机修人员早上7点上班检修设备和调整生产线,便于员工上班后马上就投入生产(上班时间10小时,此为9+1);饮料调配人员早上6点上班,便于设备和管道杀菌消毒,以及饮料调配(上班时间11小时,此为9+2)。对于饮料调配人员早上班2个小时,公司给与一定的经济补偿(津贴),同时待灌装机灌完饮料后可以提前下班。机修人员就是保证生产过程设备不出现问题,如果提前把设备调试好,保证正常运行,上午和下午可以休息。我的方案提交上去后得到总经理和老板的一致认可。为此老板专门开了一次全公司动员大会,同时请相关的人员去饭店吃了一顿饭。通过这样的调整,单位时间的生产效率大大提高,一个班可以生产1000-1200箱产品,为公司创造了不菲的利益。

后记:
生产管理者或者质量管理者,在生产过程实际上存在很多困难和机会,就看大家愿不愿意做个有心人,随时发现问题,然后想办法解决问题。**
对“好”的回答一定要点个"赞",回答者需要你的鼓励!
已邀请:

ccsspp454 (威望:6) (吉林 白城) 生物医药 经理 - 质量管理

赞同来自:

谢谢,小公司需要的是实干家。其实说真的,一般的工具用不上,也没有几个人会用。

33 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册

发起人

ccsspp454
ccsspp454

质量管理

扫一扫微信订阅<6SQ每周精选>